江西永新抽水蓄能电站全过程造价咨询服务招标启动 投资管控体系创新落地
发布时间:2025-04-22浏览量:5543

2025年4月22日,江西永新抽水蓄能电站全过程造价咨询服务招标公告正式发布,标志着这一国家“十四五”重点抽水蓄能项目的投资管控体系进入全周期精细化实施阶段。项目总装机容量120万千瓦,总投资78.23亿元,计划2030年实现首台机组投产,2031年全面投运。电站建成后年发电量13.43亿千瓦时,年抽水电量17.91亿千瓦时,将承担江西电网调峰、填谷、调频、调相等核心功能,为赣中地区能源安全保障提供关键支撑。

工程定位与技术参数
江西永新抽水蓄能电站位于吉安市永新县坳南乡、石桥镇,距吉安市、南昌市直线距离分别为65公里、230公里,地理位置优越。枢纽工程由上水库、下水库、输水系统、地下厂房及地面开关站组成,总占地面积197.25公顷。上水库正常蓄水位646米,调节库容1076万立方米,主坝采用混凝土面板堆石坝,最大坝高132米;下水库正常蓄水位318米,调节库容1095万立方米,主坝为碾压混凝土重力坝,最大坝高98米。两库额定水头328米,距高比4.2,能量转化效率设计值75%。电站安装4台单机容量30万千瓦的可逆式水泵水轮机组,转轮直径4.1米,额定流量135立方米/秒,配套日调节系统,满发时长6小时,抽水功率1280兆瓦,工况切换响应时间15秒。电力接入方案采用2回500千伏线路接入500千伏文山变电站,线路总长50公里,导线型号为JL/G3A-900/75钢芯铝绞线,最大输送容量2400兆伏安。

招标范围与服务要求
本次全过程造价咨询服务涵盖项目全生命周期投资管控,服务期自合同签订之日起至竣工决算完成,总工期约72个月。服务内容聚焦投资限额管控、动态成本监控、工程量清单审核、竣工结算审查及决算合规审计五大板块。投资限额管控要求编制施工图预算最高限价,控制机电设备采购、地下厂房衬砌等关键分项工程的单价偏差率≤3%;动态成本监控需建立执行概算动态调整模型,对施工期间设计变更、材料价差等实施实时核价,确保总投资偏差率≤1.5%;工程量清单审核采用BIM模型与GIS地理信息系统联动校核,累计审核土石方开挖量1120万立方米、混凝土浇筑量98万立方米;竣工结算审查运用三维激光扫描技术复核地下厂房开挖轮廓面超挖量(≤15厘米)、半孔率(≥90%)等指标,确保结算数据与实体工程匹配度≥99%;决算合规审计需编制竣工财务决算报告,衔接生态修复、移民安置等专项验收数据,确保资本金占比20%(15.65亿元)合规使用。

投标人需具备工程造价咨询甲级资质,近五年内承担过单机容量30万千瓦及以上抽水蓄能项目造价咨询业绩,且项目负责人须具备注册造价工程师资格及高级职称。招标文件获取时间为2025年4月22日至28日,投标截止时间为5月12日9时,需提交投标保证金80万元。

施工突破与技术创新
地下厂房洞室群埋深350-420米,主厂房跨度26.5米,高度54.2米,围岩类别以Ⅲ类为主。施工采用直径9.53米硬岩隧道掘进机(TBM),月进尺305米,较传统钻爆法效率提升38%。针对断层破碎带(最大宽度2.8米),采用超前管棚支护结合双液注浆加固,注浆压力3-5兆帕,渗透半径2.8米,岩芯采取率91.2%,岩石质量指标(RQD)平均82.4%。输水系统高压管道采用800兆帕级钢板衬砌,壁厚40毫米,焊接一次合格率99.3%;500千伏GIS设备布置于地下主变洞内,距地表垂直距离326米,单台主变容量360兆伏安,配套12回500千伏电缆出线,截面积800平方毫米,总长度6000米。施工期间应用数字孪生管控平台,集成微震监测传感器32个,预警岩体变形精度达毫米级,累计规避施工风险47次。

生态保护与资源循环
项目严格执行《江西省生态环境保护条例》,实施表土资源化利用、植被恢复、水生态修复及噪声与生物保护四大生态工程。表层土剥离总量42万立方米,建设4处防尘网全覆盖临时堆存场,配套智能喷淋抑尘系统,扬尘浓度≤1.0毫克/立方米;剥离土方用于植被恢复,布设三维植被网18万平方米,种植狗牙根、百喜草等耐旱植物,覆盖度≥95%。施工废水处理系统设计日处理能力1200立方米,采用“高效沉淀+活性炭吸附”工艺,悬浮物去除率≥98%,化学需氧量(COD)≤50毫克/升,回用率≥85%。地下厂房安装双层隔音门,隔声量35分贝,厂界噪声昼间≤55分贝、夜间≤45分贝;建设鱼类增殖站1座,年放流光唇鱼、马口鱼等土著鱼苗45万尾。

征地移民涉及坳南乡、石桥镇7个行政村137户429人,拆迁住宅面积3.2万平方米,补偿标准5800元/平方米,高于当地商品房均价12%。移民安置区规划建设联排住宅82栋,配套卫生室、文化活动中心等设施,人均居住面积35平方米,绿化率≥40%。

经济效益与电网支撑
工程静态投资62.4亿元,动态总投资78.23亿元,其中机电设备及安装工程占比34.6%(21.6亿元),施工辅助工程占比22.1%(13.8亿元)。经济评估显示,在容量电价650元/千瓦·年、电量电价0.25元/千瓦时的政策下,项目全生命周期内部收益率(IRR)达6.8%,投资回收期22年,年均贡献地方税收1.2亿元,减排二氧化碳35万吨。电网调节方面,电站投运后可提升江西电网调峰容量4.3%,平抑80万千瓦级功率波动的时间缩短至15秒,6小时持续放电能力可满足吉安市全域(2024年最大负荷285万千瓦)1.5小时的电力需求。

质量管控与标准建设
国家能源局专家组对可行性研究报告进行专项审查,确认设计方案符合《抽水蓄能电站工程设计规范》。施工质量管控体系涵盖材料检测、工艺标准与安全监测三大环节。钢筋抗拉强度≥540兆帕,混凝土抗压强度标准差≤3.5兆帕,压力钢管焊缝超声波探伤一次合格率99.3%;地下厂房开挖采用光面爆破技术,残孔率≥90%,锚杆注浆饱满度≥95%;布设收敛计、多点位移计等设备236套,顶拱最大变形值7.3毫米,低于设计允许值12毫米。全过程造价咨询依托中国电建集团华东勘测设计研究院的技术审查成果,对施工图预算、重大设计变更等关键节点实施交叉验证,确保工程投资误差率≤0.5%。

(数据来源:江西省发展和改革委员会核准文件、项目可行性研究报告及招标公告文本)